杨小鱼 发表于 2013-12-26 08:47:48

关于42crmo4材料的淬火工艺求助

零件是5mm厚的齿板,现在的工艺是880淬火,230回火3h,油温120度,硬度打下来是52-53.5 HRC,要求是51-56 HRC
去做拉伸,屈服强度是1360-1380,抗拉强度是1931-1949,断后伸长率是3.5%,5%,7.5%,图纸要求是屈服强度≥1400,抗拉强度≥1500,断后伸长率≥6%
请教下,工艺还能怎么调整才能提高它的屈服强度和断后延伸率?

不再回头 发表于 2013-12-26 09:29:50

880淬火温度有点高,可以用840试试,抗拉强度1500硬度只要》48即可

杨小鱼 发表于 2013-12-26 10:42:08

不再回头 发表于 2013-12-26 09:29 static/image/common/back.gif
880淬火温度有点高,可以用840试试,抗拉强度1500硬度只要》48即可

硬度48就超差啦,要求是51-56,能不能在硬度保持不变的情况下提高他的强度呢?

bwg11 发表于 2013-12-26 14:29:39

杨小鱼 发表于 2013-12-26 10:42 static/image/common/back.gif
硬度48就超差啦,要求是51-56,能不能在硬度保持不变的情况下提高他的强度呢?

可否上传几张金相照片来看看?

尚文者智 发表于 2013-12-26 15:31:18

淬火温度与回火温度都可以降一些

杨小鱼 发表于 2013-12-30 13:31:12

bwg11 发表于 2013-12-26 14:29 static/image/common/back.gif
可否上传几张金相照片来看看?

这个是芯部和表层的组织

fengzhonghenji 发表于 2013-12-30 13:34:48

屈服和延伸低,可以通过调整回火的温度和时间来调整。

杨小鱼 发表于 2013-12-30 13:35:08

尚文者智 发表于 2013-12-26 15:31 static/image/common/back.gif
淬火温度与回火温度都可以降一些

淬火温度和回火温度各降多少比较合适?

guojianping 发表于 2013-12-30 14:39:29

说实在的,本人没有做过相关的机械实验,但从你的工艺来看,淬火温度太高,5mm厚的钢板,正常工艺即可淬透。淬火温度太高,虽然硬度可以上去,但材料却牺牲了我们很难看到的功能,建议840淬火,220回火试试。

hehewangrui 发表于 2013-12-30 16:27:36

fengzhonghenji 发表于 2013-12-30 13:34 static/image/common/back.gif
屈服和延伸低,可以通过调整回火的温度和时间来调整。

弱弱的问一下,屈服强度低抗拉强度高是不是代表这个材料的塑性韧性差,硬度比较高?

黄华山 发表于 2013-12-30 16:43:51

从金相图看,工件表面有少量增碳,必然影响抗拉强度和屈服强度,结果是抗拉强度高屈服强度低,可降低淬火温度850和回火温度220解决。

yuyang2613 发表于 2013-12-30 16:57:28

针对你客户的这个技术要求要想全部保证合格应该很难,无论你怎么调整参数总会有不合格的产品,太多技术要求互相制约,比如屈服强度和延伸率,你的屈服强度已经低于下限了,而延伸率还出现有3.5%的,如果降低硬度,你的屈服强度会更低,延伸率会增加,总还是有不合格的。从你延伸率的实测值看,建议你在确认下抗拉试样是否有问题,拉力试验机的引伸器是否有问题,一般这个材料的延伸率不至于波动这么大。先确认你的数据是否准确在做下一步试验吧。

bwg11 发表于 2013-12-31 07:32:55

你是做的渗碳吗?表面好像争碳了。

杨小鱼 发表于 2013-12-31 08:56:30

bwg11 发表于 2013-12-31 07:32 static/image/common/back.gif
你是做的渗碳吗?表面好像争碳了。

这个零件不要渗碳的,但是是在多用炉里面做的,碳势设在0.4

杨小鱼 发表于 2013-12-31 08:59:44

黄华山 发表于 2013-12-30 16:43 static/image/common/back.gif
从金相图看,工件表面有少量增碳,必然影响抗拉强度和屈服强度,结果是抗拉强度高屈服强度低,可降低淬火温 ...

多谢指点,等炉子空了我就验证一炉

杨小鱼 发表于 2013-12-31 09:01:53

yuyang2613 发表于 2013-12-30 16:57 static/image/common/back.gif
针对你客户的这个技术要求要想全部保证合格应该很难,无论你怎么调整参数总会有不合格的产品,太多技术要求 ...

我的抗拉试样应该是有问题,按现成的图纸割的试样,没根据实际情况去计算……

chenze2008 发表于 2013-12-31 09:38:05

杨小鱼 发表于 2013-12-31 08:59 static/image/common/back.gif
多谢指点,等炉子空了我就验证一炉

关注后续报道:)

江先生 发表于 2013-12-31 10:53:42

多用炉淬火时,要想严格控制到表面含碳量0.4是很困难的,实际表面少量增碳是正常现象,对产品也没有害处,反而是利大于弊。
从你的情况来看,主要是提高材料的韧性。降低淬火温度更有利,而且淬火温度降低,表面增碳也会减少。另外,这个材料如230以上回火,可以水冷。

qidian 发表于 2014-1-1 08:48:08

多用炉淬火就是个坑,不适合批量生产;P

wangguangeer 发表于 2014-1-1 20:12:40

降低淬火温度,试试主要是韧性不够,可以通过回火温度调整下
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