发黑药品溶化不了
发黑试验,氢氧化钠:亚硝酸钠:水=33:10:55,加药,加水,加热,发现槽底部沉积了大量的药品,根本溶化不了。是不是我加药加水顺序不对,是不是应该先少加水,加药品,加热后再加足水? 你槽液温度是多少?估计你加热没沸腾。此钢铁氧化工艺在室温至沸腾前,基本是沉淀的。边加热边搅拌。使用后当温度降为室温又会成结晶体。 温度是多少?新配溶液的沸点应该是138-142C。 这个配方小实验温度在129度沸腾,现在的问题是,可能因为槽底药品没溶,上层的溶液沸点就低,在113度就沸腾了 wolf2003 发表于 2014-7-9 21:00 static/image/common/back.gif这个配方小实验温度在129度沸腾,现在的问题是,可能因为槽底药品没溶,上层的溶液沸点就低,在113度就沸腾 ...
建议搅拌一下,一定要让其熔化,这样的沸点才真实。 dhzhou888 发表于 2014-7-10 12:00 static/image/common/back.gif
建议搅拌一下,一定要让其熔化,这样的沸点才真实。
老师,你在东至齿轮厂工作过? 巡洋舰 发表于 2014-7-10 18:28 static/image/common/back.gif
老师,你在东至齿轮厂工作过?
没有,您可能搞错了。我长期从事过表面处理技术,如QPQ技术等。发黑液的沸点是控制发黑质量的重点之一。 现在溶液搞好了,但发黑做了不久,就没有发黑效果了,根本上不了色,溶液呈褐色或黑色,里面有大量不溶的小颗粒,是不是溶液太脏了?上不了色是什么原因呢?现在溶液沸点在128度 我在3楼就告诉你沸点的正常值了,你的低了,要加氢氧化钠。 dhzhou888 发表于 2014-7-13 00:18 static/image/common/back.gif
我在3楼就告诉你沸点的正常值了,你的低了,要加氢氧化钠。
沸点是不是到达沸腾的温度并且温度不再往上升,我加了NaOH,温度到达144,但还是不上色,我怀疑可能热电偶坏了或者氧化剂不够 可能是氧化剂不足,零件酸洗了吗? 忘了告诉你,测温可以用水银玻璃温度计校对,你说的沸点是对的。 没有酸洗,做的是碱洗,脱脂也没做,没办法,这就是我们企业. wolf2003 发表于 2014-7-13 13:44 static/image/common/back.gif
没有酸洗,做的是碱洗,脱脂也没做,没办法,这就是我们企业.
你不去油?这工序不能省。先把前处理做好再进行下一步,否则会影响你的分析方向。 巡洋舰 发表于 2014-7-13 16:33 static/image/common/back.gif
你不去油?这工序不能省。先把前处理做好再进行下一步,否则会影响你的分析方向。
除油,除锈都不能省。 材料的表面处理最重要的一环是预处理,你没有进行合格的预处理,肯定会出问题,你发不上黑的原因之一就是预处理不合格或不到位。 请问:斯凯孚轴承发黑的详细工艺及发黑设备的图片,我的邮箱ytsrcs@163.com 要先除油,再除锈,再热碱洗一下再去发黑,发黑完了如果不是很黑在稍微加一下发黑时间 wolf2003 发表于 2014-7-13 13:44 static/image/common/back.gif
没有酸洗,做的是碱洗,脱脂也没做,没办法,这就是我们企业.
酸洗也好,除油也好,都挺简单的。现在市场上有很多除油剂的,成本也不高,您要实在不想投入,就用发蓝槽除油,因为溶液呈碱性且温度也高,第一次加热沸腾后,便可基本除去工件表面油污,再清洗或冲洗,然后酸洗除锈并活化,这道工序不能省,你要做好质量哪能不投入呢是吧?酸洗也挺简单,20%盐酸就好,根据你的发蓝槽装炉量设计一个不锈钢槽子或者塑料槽,要不了多少钱的。
补充两点:1、若用发蓝液除油,不定期将沸腾溶液表面油膜去掉;2、盐酸挥发性强,建议加入0.5%缓蚀剂。希望对你改善质量有所帮助。
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