Genius 发表于 2016-6-10 17:41:39

17-4PH材质长轴弯曲问题

最近公司长轴在加工和使用过程中弯曲的问题,轴为细长类型(φ100×3000mm),材质为05Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)沉淀硬化不锈钢。这种轴坯料生产大体过程:【初炼钢水+电渣重熔→浇注φ300×1600mm钢锭→1180℃开坯,基本上两火锻完→670℃保温约16h后空冷→粗加工→1040℃保温约300min水冷(出水温度约80-120℃),然后出水空冷到室温→600℃保温300-360min时效处理,空冷→机加工(光坯)→600℃保温200min,空冷。】这个是跟供货商了解到的工艺和情况。(泵轴以最终热处理状态交货)入厂只检验了力学性能(合格)。但是锻件坯料在粗加工过程中就产生严重弯曲而且占批量8-9成(粗加工进刀量约为1-2mm),轴由于是阶梯轴,弯曲主要发生在粗加工加工台阶过程中,中间最大跳动(弯曲)两达到1-2mm。而且很多轴加工校直后在使用过程中也会发生弯曲,导致水泵发生严重震动。
       个人分析:根据常识,发生弯曲肯定是存在应力或应力释放。问题来了,关键是这个应力到底是哪里来的,1)加工应力;2)泵轴坯料本身存在残余应力,机加工释放;3)由于锻造或热处理工艺工艺不当,导致热处理后残余奥氏体过多,在机加工过程中和使用过程中继续发生组织转变(转变成马氏体),从而产生组织应力使其发生变形【个人觉得可能性较大】。
      这里请各位专家谈谈您们的看法。

jinwei136 发表于 2016-6-10 22:07:27

主要是淬火应力没有消除,导致机加工时应力释放,导致变形

Genius 发表于 2016-6-11 00:27:57

jinwei136 发表于 2016-6-10 22:07
主要是淬火应力没有消除,导致机加工时应力释放,导致变形

O(∩_∩)O谢谢参与!这种可能性应该较小,固溶后相当于做了两次时效(也有去应力的效应)

yankely 发表于 2016-6-12 14:40:40

Genius 发表于 2016-6-11 00:27
O(∩_∩)O谢谢参与!这种可能性应该较小,固溶后相当于做了两次时效(也有去应力的效应)

赞同,这种材料粗加工过程中就出现严重的变形,结构(φ100x3000)变化应该差异很大,固溶后时效时间够长的了。
建议锻造完后直接固溶时效+粗车+校直+去应力时效+精加工+去应力时效,做精品就多做几次去应力

Genius 发表于 2016-6-13 19:19:50

yankely 发表于 2016-6-12 14:40
赞同,这种材料粗加工过程中就出现严重的变形,结构(φ100x3000)变化应该差异很大,固溶后时效时间够长 ...

O(∩_∩)O谢谢。这样严格控制去应力过程,对变形会有一定好处,但是我个人觉得长轴弯曲,不仅仅是加工应力的问题,很可能还有其他原因。

热处理小东 发表于 2016-6-14 22:28:37

固溶出水温度可能高了,固溶后要在20℃以下的淬火介质中保持1到2小时。这是我个人的猜测,希望楼主解决问题后及时跟大家分享原因。:lol

专销进口钢材 发表于 2016-6-15 09:15:44

你们把粗加工放在固溶之后试一下。

ccgshi 发表于 2016-6-15 16:07:46

有可能是时效不充分么,延长时效保温时间试试

hooloo 发表于 2016-6-16 13:21:19

楼主的这个问题 还是围绕加工应力、热处理应力 、加工余量 角度考虑吧!
钢厂交货状态 是先 固溶时效再削皮之类 还是先固溶削皮再时效,热处理应力残留 是不一样的。
客户方要的阶梯轴的尺寸加工速度和量对原始材料应力场的破坏度 也是不一样的。

yanglianjin123 发表于 2016-6-16 15:39:48

1.从你的工序中发现了一个很明显的问题,17-4PH固溶后出水温度是80-100℃,出水空冷冷到室温,关键是由于成分的影响马氏体转变终了线的温度是多少?可能是低于常温,还有一个质疑的地方就是冷到常温,那么心部是冷到常温了吗?心部温度是多少,如果偏高,那么肯定会有残余奥氏体,回火后残奥会发生转变的,这是应力的第一点。
2.我们生产这种材料过程中一般是固溶以后矫直处理,然后再时效,时效时注意摆放平整,时效后我们一般不进行矫直,因为这时候矫直很困难,并且很难矫直,原因是材料硬度高,强度大,矫直丸力较大,会发生回弯。
3.你们固溶的时间也有点长,300min的时间相当于5个小时,高温停留5个小时,晶粒度粗化和奥氏体化稳定性增加,冷却后残奥肯定会增加的。希望对你有帮助,我一直在做这个材料。:)

Genius 发表于 2016-6-17 00:09:25

yanglianjin123 发表于 2016-6-16 15:39
1.从你的工序中发现了一个很明显的问题,17-4PH固溶后出水温度是80-100℃,出水空冷冷到室温,关键是由于成 ...

O(∩_∩)O谢谢你的详细解答。首先我很赞同您出油温度高这个问题(正常热处理固溶,Ms点差不多就是80-120℃)。其次,您说到一个固溶后校直以及排放的问题(其实我认为最好是垂直吊挂着时效处理),我觉得这个是一个很好的做法。最后,就是你提到一个晶粒粗大和奥氏体稳定化的问题,如果温度过高或高温保温时间过长,合金元素的过量溶于奥氏体,确实存在这个问题。这些都是需要控制的。你的回答很有建设性,很专业O(∩_∩)O谢谢。希望留个联系方式,保持交流

yanglianjin123 发表于 2016-7-1 10:35:30

加QQ吧“364822578”,QQ上联系

潇洒歌酷 发表于 2016-8-16 09:10:02

您好,我的电话18957367662,可咨询630材料
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