4145H调质后冲击功偏低
4145H/Φ80圆钢,调质硬度及性能要求:HB285-341,屈服强度≥827MPa,24℃纵向冲击功KV2≥80J;调质后实测为:KV2约为65J左右,硬度及屈服强度合格;请问如何保证屈服强度的前提下,提高冲击值,调质工艺应该注意哪些问题;请各位老师不吝指教! 第一调质淬硬层深度太差劲,第二组织太差,部硬度偏高了 noyarc 发表于 2023-8-4 08:261.确认下材料的成分,看看C含量是否上限,
2.确认下材料成型方式,看一下材料的变形量,锻后或轧后热处理 ...
目前正在逐一的排查;淬火介质的温升,对淬深的影响之前重视不够! 挺难的,以前有和同事聊到过别的材料,依稀记得:
1.4145H/Φ80圆钢的预备热处理及组织 :
正火期望:没有带状偏析和夹杂物表面没有没有缺陷。当然,实际操作中你可以收紧你对供应商的技术要求。
2,调质工艺
淬火温度可以偏低些,加热保温时间可以稍长些。cp以零件不脱碳为准。淬火冷却介质冷速尽可能快些。
3.硬度和屈服尽可能下限,也就是回火温度高些
火山 发表于 2023-8-1 19:16
挺难的,以前有和同事聊到过别的材料,依稀记得:
1.4145H/Φ80圆钢的预备热处理及组织 :
热轧圆钢调质前,未做预备热处理;第2、3项,调质工艺均有注意。有个棘手的现象是:回火温度提高到某一值时,像是出现温度拐点,产品急剧的掉硬度(值),结果直接导致屈服强度超差;高温回火可操作的温度区间很窄,对淬火质量及回火温度均匀性要求很高,目前正在摸索中匍匐前行…… 本帖最后由 若潮 于 2023-8-4 09:36 编辑
这是我以前做4147时候写的一篇论文,你这个是圆棒,原材料成型方式和化学成分都没有加以控制的情况下,单独说热处理工艺,可不就成了背锅侠吗?
请看附件论文内容,希望能帮助你解决相关问题。我当时做的是无缝钢管,冷却速度要比你这个实心的圆棒要快的多,提醒一句,小心芯部返热。
原材料加热的部分其中最高温度编辑部印刷的时候搞错了,在其他期刊修订了。你主要看原理,和循环控时部分,你这是圆棒芯部内应力很大,别学我最后用水冷。你的圆棒会裂,我的钢桶不会。
化学成分的监控,确实需要加严;热处理工艺的思路,值得借鉴! 1.确认下材料的成分,看看C含量是否上限,
2.确认下材料成型方式,看一下材料的变形量,锻后或轧后热处理情况,
3.热处理的温度和保温时间,确认下组织情况,
4.根据材质成分适,调整下热处理温度,
5.淬火检测下工件硬度,表面硬度53以上。
6.冷却介质情况。 热处理老马 发表于 2023-8-3 15:48
第一调质淬硬层深度太差劲,第二组织太差,部硬度偏高了
淬硬层深度,可能是主要原因! 那么大的材料,那么高的硬度,那么差的淬透性,,热处理骗人的,,,,还有你淬的是盐水,还是,,,, 子玄 发表于 2023-8-6 14:51
那么大的材料,那么高的硬度,那么差的淬透性,,热处理骗人的,,,,还有你淬的是盐水,还是,,,,
技术要求给的硬度范围大,但若要满足性能要求,实控的硬度区间很窄且硬度不高;这种材料的淬火介质用盐水可能不合适吧! 现在“塔标”比这个要求更严格,还是建议进行成分控制;前置工序控制好了,后面的热处理可以随便搞;前置工序随便搞,后面累死热处理的。你应该参与成分设计
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