minyanping 发表于 2023-8-25 14:42:05

碳氮共渗热处理工艺

1.5吨多用炉,碳氮共渗热处理工艺为:强渗880℃/cp=1.1氨气流量0.4㎥/h保温7h,扩散880℃/cp0.8氨气流量0.4㎥/h保温4h,降温840℃/40min cp0.75氨气流量0.4㎥/h淬油1h,180℃/5h回火,产品壁厚25mm长度300mm管子,热处理后硬度偏低为HRC56-57,达不到HRC61的要求,请各位专家帮忙分析下工艺上存在那些问题,方便及时改进,谢谢

minyanping 发表于 2023-8-25 14:43:25

氨气流量全程0.4立方米每小时

minyanping 发表于 2023-8-25 15:35:59

产品材料20crnimo,技术要求为:硬化层深度要求1.0-1.4mm,碳化物级别≤4级,表面硬度HRC61-64,不允许存在黑色组织

dzkyx1314 发表于 2023-8-28 07:46:29

检测一下层深和组织,如果这两个都符合,那就是回火回低了。

minyanping 发表于 2023-8-28 10:06:45

180℃、5h回火还低?那要多少度回火

minyanping 发表于 2023-8-28 10:07:28

碳势和氨气流量有无问题,请专家指点

沉浮 发表于 2023-8-28 18:15:18

1.换一下冷速高的淬火油试试。2.如果硬度就是上不去的话,产品深冷处理一下试试。

dzkyx1314 发表于 2023-8-29 07:40:34

minyanping 发表于 2023-8-28 10:06
180℃、5h回火还低?那要多少度回火

前提是检测层深和组织,比如检查了组织有屈氏体,那就是因为淬火组织存在屈氏体,淬火硬度不高,所以在180度回火就低了。如果组织和层深都非常的OK,微观组织显示回火程度已经有部分向托氏体转变的倾向,那也不排查过程出来异常或者温度不准确。

minyanping 发表于 2023-8-29 08:15:27

工艺温度、碳势、氨气流量是否合理,有无优化的地方,请各位给出建议

790512as 发表于 2023-8-30 10:15:04

这个工艺时间加起来9-9.5h通氨气,为什么全程通氨气?

minyanping 发表于 2023-8-30 14:33:01

个人考虑,全程通氨气,氮元素渗透的深度深一点,如果后期通氨气,可能只是表面0.1mm存在氮原子,对耐磨性不利

790512as 发表于 2023-8-31 09:07:12

全程这么长时间,别人不知道有没有这么干的,我是没有

minyanping 发表于 2023-8-31 16:39:50

可否告知你们的工艺,温度和碳势力,什么时候通氨气,氨气流量等参数

dzkyx1314 发表于 2023-9-1 07:53:35

790512as 发表于 2023-8-31 09:07
全程这么长时间,别人不知道有没有这么干的,我是没有

   这个也看工艺和情况吧,我们用推盘炉就是强渗开始就一直通氨气。多用炉有的一直通,有的就是扩散阶段通,不一而定。
   还有一个情况就是会评估产品后序的加工量来定,如果后序有磨削加工,只有扩散阶段通氨气,表面含氮化容易被被磨削了,一般会全程氨气。

minyanping 发表于 2023-9-1 08:07:48

14楼,可否告知你们氨气流量是多少?炉膛有效加热区是多少?

热处理胡工 发表于 2023-10-4 12:56:24

看了这么久,没有几个说到点子上的。

热处理胡工 发表于 2023-10-4 12:58:33

淬火用的什么冷速的油,表面硬度低看看组织。还有工艺时间拉的太长,注意给老板节约成本

安宁晋福 发表于 2023-10-6 13:44:16

工艺时间确实有些长,碳氮共渗要求?
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