热处理游民 发表于 2010-12-11 22:13:25

IPSEN-TQF-11-EM-炉子一点问题

本帖最后由 热处理游民 于 2010-12-20 21:27 编辑

1:我关闭基准空气流量,也就是参比气。
2:【系统设置是0---3000mv   氧探头信号放大器,原装】新购氧探头0----1500mv
3:水货淬火油
4:能做出合格产品吗?

microsoft 发表于 2010-12-20 12:50:09

说清楚点,老兄

热处理游民 发表于 2010-12-20 22:15:43

实际是做出了合格产品,组织2~3级,有效硬化层深下线偏中
关闭参比气是因为,前门.中门漏气.丙烷气纯度不高
如果是产品出了问题高层都来了,找到问题后要他们花银子维修
不是很愿意,干热处理难。。。:L

落花流水 发表于 2010-12-21 15:04:17

那是你买错设备了,IPSEN设备,售后要人命的。你急他不急,没办法,谁让是品牌呢

热处理游民 发表于 2010-12-21 18:12:21

回复 4# 落花流水

是你理解错了,是我老板不愿意花银子,人家Ipsen当然愿意赚银子。:)

热处理游民 发表于 2010-12-21 20:27:11

工艺:20CrMnTiH要求CD0.9~1.2
1)930装炉0.4%C   
2)930 打开副加排气0.4%C均温20分钟
3)930~1.15%C~91%
4)930~0.9%C~96%
5)降温860~0.8%保温20分钟淬火
设定值CD1.2mm实际测出CD~0.9mm左右
疑问一:随着均温阶段过后碳势从0.4~1.15%c的这段时间,
计算机计算的CD~0.3 mm
疑问二:氧碳头毫伏值达到了1174mv与相对应的温度及毫伏值相差22mvCO仪坏了用的是计算值23
我觉得造成这几个原因;系统设置还是0~3000mv氧探头信号放大器也是0~3000mv可是我们用的是氧
探头是0~1500mv我的解答是变送器【信号放大器】不匹配才造成的。
请各位同人指教指教。:)

Jasen 发表于 2010-12-21 20:41:04

前几年的进口设备配置的氧探头是0-3V的,变送器输入0-3000mV,转换为输出0-20mA后接入OPTO模拟量输入模块,现在改用0-1.5V的 氧探头后,需要同时将变送器改为 0-1.5V / 0-20mA. 否则Carb-o-Prof计算碳势时有误差,层深计算及控制时也会出问题。
如果气氛为丙烷超级渗碳,CO设置为23%是正确的。

Jasen 发表于 2010-12-21 20:44:25

本帖最后由 Jasen 于 2010-12-21 20:50 编辑

回复 6# 热处理游民
补充一下:一楼你提到关闭参比气,这样会使计算的碳势误差更大,论坛有关于关闭氧探头参比气的帖子,搜索一下就能找到。
看看这个帖子:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=65383&highlight=%B2%CE%B1%C8%C6%F8

热处理游民 发表于 2010-12-22 21:14:00

回复 8# Jasen


    赵工您好:你链接到帖子都看过,之所以关闭参比气就是受到帖子的启发
关键的是变送器不匹配,系统参数没法改,何况中门 ,前门漏气,不得以所为
之,高层只看结果,何况你做出的是合格产品,不愿意花银子。:L

热处理游民 发表于 2010-12-22 21:34:43

层深下线偏上,组织超级棒,请教赵工,再不换变送器的情况下,还能提高渗层吗?
20CrMnTiH~合金系数设置1.08,请赵工指教。:)

Jasen 发表于 2010-12-23 09:55:54

回复 10# 热处理游民
渗层偏浅是因为将参比气关闭,氧探头反应的mV值比实际炉内碳势高引起的,930度,1174mV,CO=23%所计算出的碳势达到1.52C左右。工艺程序强渗段用了自动渗层百分比控制方式,所以实际做出的渗层会偏浅。在不能更换变送器的情况下可采用临时方法解决,前提是先将参比气打开,保证探头测量mV值的正确性。具体方法:
1, 以定碳结果为依据,结合修改硬件配置-模拟量输入-氧探头中的0-3000mV参数,及探头校正表格中930度,1.15C%相对应的列和行的校正系数。保证显示碳势与定碳一致。
2,在不做任何校正的情况下,根据自适应控制的结果(主要是强渗段的时间)和零件检验结果,在工艺程序中将渗层百分比控制方式改为时间控制方式,只要修改程序段的时间,你就能控制渗层深度。
提醒一下:还是应该建议你老板将变送器更换较好!

热处理游民 发表于 2010-12-23 20:41:15

回复 11# Jasen


    硬件0~3000mv以前我改过0~1500mv碳势没有,我觉得如果要修改前提是换变送器。

Jasen 发表于 2010-12-23 22:25:26

回复 12# 热处理游民
在2900-3000之间试试,1500太小了。

热处理游民 发表于 2010-12-24 21:23:24

回复 13# Jasen


    我今天调到0~2900mv,丙烷气的流量需要调到3.5~5立方/每小时,才能保证平稳的上升
而且碳势很平稳,没调整前最高1.5立方/每小时【新氧探头】——旧的最高2.5立方/每小时
才能保证碳势不上下乱窜。:handshake :funk:

热处理游民 发表于 2010-12-24 21:30:25

赵工这是不是太浪费了,没办法老板自找的。:L

Jasen 发表于 2010-12-25 12:50:37

回复 14# 热处理游民
没调整前关闭了氧探头的参比气,碳势是假的。现在反应的才是炉内真实的碳势,可以做定碳再进一步确认碳势。调大丙烷流量才能保持平稳的碳势是正常现象,这是由于炉门漏气造成的,调整密封后就可调小丙烷的流量,尤其是前炉门漏气影响比较大。
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