王庆贺 发表于 2012-3-5 11:03:08

20Cr材料经过冷挤压后 渗碳组织可以达到6-8级,有没有办法解决?

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-3-5 11:20 编辑

20Cr材料经过冷挤压后经渗碳处理,但是渗碳后金相组织常出现6-8级,渗碳工艺:强渗920 碳势1.1 时间一般6小时 扩散 炉内降温830度淬火。(室外冷却再加温淬火,现在的炉子不方便操作 易普森炉子)请教高手,谢谢

孤鸿踏雪 发表于 2012-3-5 11:28:07

    首先应确立20Cr材料热处理前的原始晶粒度是否合格?其次,由于20Cr材料系非本质细晶粒钢,在920度强渗6小时(扩散时间不详)之久,即使原始组织是合格的,在这个温度长时间加热,其组织会重新粗化,那么不经细化处理而直接降温淬火,其金相组织不合格岂不是很正常吗?
    解决办法:1. 首先保证原始组织合格;2. 如果采用渗碳后直接降温淬火,则不宜采用过高的渗碳温度;3. 如果采用较高的渗碳温度进行渗碳,那么渗碳后进行缓慢冷却后,加一次正火,然后再重新加热淬火。
    已经淬火的产品,可以进行返工试验。

王庆贺 发表于 2012-3-5 13:17:57

谢谢,不过我们的炉子降温不是太方便,要从前门口转一圈才可用再次进炉,很不方便

孤鸿踏雪 发表于 2012-3-5 13:42:48

王庆贺 发表于 2012-3-5 13:17 static/image/common/back.gif
谢谢,不过我们的炉子降温不是太方便,要从前门口转一圈才可用再次进炉,很不方便

    难道你们使用的是转底炉?

jixieman 发表于 2012-3-5 14:18:19

孤鸿踏雪 发表于 2012-3-5 13:42 static/image/common/back.gif
难道你们使用的是转底炉?

LZ说的需转一圈再进炉,是因为前室和后室门前面分别为两个双向轨道,需要通过升降台进行周转才可以通过料车送到前室门口。
另外冷挤压后产品心部组织粗大,和原材料的晶粒度有关,但在冷挤压之前厂家应该已经经过球化退火,这个应该可以向厂家提出晶粒度的要求,我也有一事不明,冷挤压对产品的晶粒会带来什么影响。只是单纯的变形,没有变大吗

王庆贺 发表于 2012-3-5 16:24:39

德国易普森设备,质量控制没有的说,就是不方便

天天小非 发表于 2012-3-9 16:30:38

工艺没有问题,得考虑渗碳前组织。
请查阅一下渗碳前组织是否存在晶粒粗大现象,我怀疑是晶粒遗传

trainman 发表于 2012-3-9 19:32:01

王庆贺 发表于 2012-3-5 16:24 static/image/common/back.gif
德国易普森设备,质量控制没有的说,就是不方便

你们设备选择有问题,不应该选贯通式的,应该买易普森单进单出的炉,它具有反推功能工作效率很高,除了杨工提到的方法,你定碳没有?

阿冬之之 发表于 2012-3-9 20:43:00

应有一道再结晶退火或正火。组织粗大的原因在挤压变形。

wangchuanjia 发表于 2012-3-9 21:20:26

有一种理论认为初始晶粒度不均匀,易导致混晶,冷加工后表层晶粒和心部晶粒不均匀度增大,晶粒粗大及混晶的风险增大

陈耀林 发表于 2012-3-9 22:43:26

干嘛拿冷拉的去渗碳淬火?这是其一,还有冷拉后的热处理是需要再结晶退火的,另外你说的六大八级是评什么组织?

凌云 发表于 2012-3-10 23:42:53

   只有孤鸿踏雪回答比较靠谱,现在年轻人专业知识太差了

汤大郎 发表于 2012-3-11 14:12:48

大哥:你弄得我都不敢说点什么了。专业知识确实没夯结实。

dgq20118818 发表于 2020-8-3 14:52:45

1、冷挤后加一道再结晶退火或等温正火
2、渗碳空冷后再加热淬火
3、渗碳淬回火后,再回热淬火,温度要较上次一次的低,
个人意见,仅供参考

三个小胡子 发表于 2020-8-3 20:33:46

渗碳碳后的金相组织按国标一般指Ar、M与K,其好坏与渗碳前的基体组织关联不是很大,倒是晶粒度与产品渗碳前的原始组织、渗碳工艺、及材料是否为本质细晶粒钢有关;若指前者,渗碳后缓冷,再2次加热淬火。
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