热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 8639|回复: 36

[讨论] CrWMn材料的淬火裂纹

[复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-12 20:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
图中材料为最普通的CrWMn材料,850淬火,保温约60-70分钟,200左右回火,之后磨床处理后发现裂纹,各位大虾有何见解???

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

发表于 2012-10-12 21:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
油里面是否有水,回火时间是否足够
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1344 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-10-12 21:22:44 | 显示全部楼层
从表面裂纹看,貌是回火不足惹得祸,但不敢肯定.
楼主,能否介绍下你的热处理过程?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-10-12 21:25:36 | 显示全部楼层
楼主的产品应该是回火温度偏低,应力消除不完全,加上磨床进刀量过大造成的裂纹。
个人意见,不对之处请指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-13 09:09:41 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-10-12 21:22
从表面裂纹看,貌是回火不足惹得祸,但不敢肯定.
楼主,能否介绍下你的热处理过程?

  工艺就是用850,保温60到70分钟,之后出炉油冷,冷到冒清烟的状态,回火,温度为200上下波动10°吧,回火大约6个多小时吧!我们就是空气炉。敞开式油槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-13 09:10:28 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-10-12 21:25
楼主的产品应该是回火温度偏低,应力消除不完全,加上磨床进刀量过大造成的裂纹。
个人意见,不对之处请指 ...

那么您的建议是多少度回火,又回多长时间呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-13 09:11:19 | 显示全部楼层
xw2011 发表于 2012-10-12 21:13
油里面是否有水,回火时间是否足够

如何能测定油槽里是否有水分存在?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-10-13 16:17:06 | 显示全部楼层
sky-流星 发表于 2012-10-13 09:10
那么您的建议是多少度回火,又回多长时间呢?

楼主你要说一下技术要求和模具有效厚度啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1264 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-10-13 16:28:12 | 显示全部楼层
应该是回火不到位,像这样大的工件回火时间我们公司保温都要8个小时,并且回火要回还2次以上,因低温回火时间和次数很重要,不像高温回火应力去除的要好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-13 17:55:28 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-10-13 16:17
楼主你要说一下技术要求和模具有效厚度啊!

n 58-62HRC,  有效厚度大约60
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-10-14 11:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
sky-流星 发表于 2012-10-13 09:11  如何能测定油槽里是否有水分存在?

如果油槽里有水应该在最底层,你是否把工件放到了底层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 206 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-10-14 11:50:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqinghua196 于 2012-10-14 11:53 编辑
sky-流星 发表于 2012-10-13 17:55
n 58-62HRC,  有效厚度大约60


老朋友:
    我这几天好像连续看到您公司热处理开裂事件,很可惜。
    至于CrWMn这个材料热处理开裂大多是锻造或材料惹的祸。这里多说一句:低淬透性钢开裂大多是设计者惹的祸!往往不是热处理的错!
    做热处理的人一定要知道材料特点以及热处理之前的来料检验。此件是网状碳化物的可能性很大。是热处理之前没有消除,或锻造没有合理冷却。
    如果如此,这是谁之过呢?
热处理要注意系统工程。
请批评、指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-10-14 12:03:49 | 显示全部楼层
淬火工艺存在问题。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-10-14 13:44:00 | 显示全部楼层
    几次回火?回火时间多长?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-14 17:37:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-14 13:44
几次回火?回火时间多长?

  就回了一次,大约不到8个小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-14 17:40:38 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-10-14 12:03
淬火工艺存在问题。。。。。

如果存在问题,那么您可否推荐个工艺?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-10-14 19:05:06 | 显示全部楼层
入炉做防护没有?是不是表面脱碳了引起的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-10-15 07:20:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-10-16 07:43 编辑
sky-流星 发表于 2012-10-14 17:37
就回了一次,大约不到8个小时


    个人觉得,有选材不当的因素作用,其次,回火不充分是一定的。因为工件厚大,回火温度低,在这样的前提下,仅仅经过一次8h的低温回火是远远不够的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-10-15 08:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
做一次去应力退火看看。个人觉的应力太大,导致淬活开裂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-10-15 08:36:52 | 显示全部楼层
sky-流星 发表于 2012-10-13 17:55
n 58-62HRC,  有效厚度大约60

热处理工艺问题,必须改进。磨削进给量可能偏大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-6-2 22:33 , Processed in 0.063027 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表