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楼主: aoedxbfire

[求助] 急求45钢铸件的退火

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 楼主| 发表于 2011-11-9 14:33:27 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
谢谢楼上二位的帮助。
取了十件产品,拿到朋友处用电炉处理,硬度和加工都没问题了。
目前来看,我估计是天然气炉子密封不严的原因。因为我发现炉门关闭不严,留有约30mm的缝,后面烟道也有约30mm的缝。造成在700度以上高温时升温太慢,有时一小时才升20多度。同时对冷速也有影响。
已这两个地方进行了修补,目前正在处理新的一炉产品,在840度保温一小时,然后升到850度保温2小时的工艺。估计明天一上班就能得到结果了。
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 楼主| 发表于 2011-11-17 22:06:44 | 显示全部楼层
按上述工艺退火,火停后关闭风机,降低鼓风影响的冷却速度。
测量硬度190左右。应该说达到了客户的要求(HBS160~210)。但昨天 ,送货后,客户仍然反映加工困难。
老江湖遇到新问题了。为了避免脱碳层对硬度的影响,我在检测前用铣床把表面加工1mm后再测的硬度。另外严格的要求工人做好了产品标识,避免不合格产品混入。
一个月来,三次送小批样,均无问题,一到批量送货就说硬,有点郁闷哟。小批样就是在同一热处理炉中随机挑选的。为什么我们派人送去时能加工,货车司机送货就不行了?
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 楼主| 发表于 2011-11-17 22:09:18 | 显示全部楼层
从850度降到500度以下出炉,用时8小时,平均下来降温速度不到50度/h。从750度到500区间降温速度比初停火时还要慢。
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发表于 2011-11-18 21:24:41 | 显示全部楼层
见事主如此辛劳,我就再罗嗦两句。你采用完全退火没问题,但加热温度一定要高点,就是针对铸钢,目的尽量消除铸件中化学成分不均匀性,减少碳化物偏析程度。出炉时温度理论上告诉我们500度以下。但根据你的装炉量还是低点吧。
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 楼主| 发表于 2011-11-18 23:02:10 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2011-11-9 14:21
我推荐的工艺是1、正火+高温回火,850℃×3H空冷+680×5H空冷。
                     2、正火+不完全退火 ...

你好,如果有贝氏体,在高温回火后能改善切削性能吗?
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签到天数: 692 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-11-19 08:24:23 | 显示全部楼层
aoedxbfire 发表于 2011-11-18 23:02
你好,如果有贝氏体,在高温回火后能改善切削性能吗?

当然,无论是上贝氏体还是下贝氏体,高温回火后都能改善其切削性能。
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