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[求助] 关于淬火裂纹的原因

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该用户从未签到

发表于 2011-11-19 16:57:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近做一批45钢的轴套,壁厚7.5mm,预处理为调质,半精车后,感应淬火,要求深度1.8-3.3mm,但是感应淬火的时候有很多出现了裂纹,大部分是圆周裂纹,也有一些是轴向的,调试的时候温度不管是高还是低,想要达到深度,都容易裂,后来看了一下调质组织,发现有些有网状F,有些又挺好,但都裂了。裂纹很细,深十几丝
想请教一下大家:这个裂纹该怎么去分析呢,还有横向裂纹和纵向的为什什不同时出现呢

该用户从未签到

发表于 2011-11-19 19:44:43 | 显示全部楼层
你用的淬火介质是什么啊,可能跟冷却速度有关
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-19 20:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
zxh2895 发表于 2011-11-19 19:44
你用的淬火介质是什么啊,可能跟冷却速度有关

PAG,浓度5%,不同因素产生的裂纹,在金相上都是怎么样的啊
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该用户从未签到

发表于 2011-11-19 20:41:10 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-11-19 20:35
PAG,浓度5%,不同因素产生的裂纹,在金相上都是怎么样的啊

这个我就不是很清楚了,我对金相不是很了解,好像是可以看出来
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签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-11-20 09:20:31 | 显示全部楼层
轴套外径多少?表淬时采用的什么样的加热和冷却方式?
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签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-11-20 09:29:57 | 显示全部楼层
你的加热温度存在问题,温度高了 ,冷却存在问题,没有冷却基本功,
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-20 13:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-11-20 09:20
轴套外径多少?表淬时采用的什么样的加热和冷却方式?

外径85内径70,高度70,内孔有一条8字油槽,扫描加热喷水冷却,内孔表面淬火
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该用户从未签到

发表于 2011-11-21 11:18:57 | 显示全部楼层
考虑下激光啊,联系我
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该用户从未签到

发表于 2011-11-21 11:35:58 | 显示全部楼层
化验一下材质是否杂质含量超标,此外你的工艺参数怎样
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该用户从未签到

发表于 2011-11-21 11:48:34 | 显示全部楼层
加大pag浓度试一试吧,这样的件感应淬火开裂倾向极大。
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签到天数: 282 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-11-21 12:08:43 | 显示全部楼层
楼主你最好把淬火液取样,测试一下冷却速度。
通常的速度不要超过170℃。
另外,你的淬火液如果不是新液,光靠糖度计测量获得的浓度会存在较大误差。通常实际浓度比测得的数据要低一些,淬火液用的越久浓度误差越大。我的经验是,每过1个月,误差大0.5%依次累加。
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该用户从未签到

发表于 2011-11-21 20:25:41 | 显示全部楼层
个人觉得
一。“发现有些有网状F”,应提高淬火质量,改善调质组织,并控制好调质处理的硬度。这对后面的表面淬火来讲很关键。
二。内孔表面淬火,外表层为拉应力状态,深度越深,则表层拉应力越大。应该通过调整加热参数及扫描速度严格控制好加热深度,保证加热深度处于下限。
三。如6楼所说,加热温度自然是一个关键的影响因素,好的调质组织不需要过高的加热温度,另外,由于零件很薄,应考虑你的淬火液的冷却强度是否合适,这可通过调整浓度及喷液压力来实现。
纸上谈兵,没有考虑原材料问题,你在现场可以视情况作些工艺调整。
望及时反馈现场情况。。。
谢谢

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[LV.1]初来乍到

发表于 2011-11-21 20:15:51 | 显示全部楼层
尝试上调一下浓度吧,浓度到8-12左右尝试一下,下次用PAG淬火剂最好浓度由高到低实验
再有就是考虑流速和温度
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[LV.1]初来乍到

发表于 2011-11-21 20:20:29 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-11-21 19:30
请问冷却速度怎么测啊?我们的脆火液用了半年多了,中间陆续加过水和淬火液纯液,浓度一直在5%左右,

冷却速度是由浓度,相对流速,液温决定的,冷却速度值需要做冷却特性曲线图测试,我估计你那是没有,把原液发到你买PAG的厂家做一下曲线测试,让厂家给你做个方案,顺便看看需要不需要做去污
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-21 19:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2011-11-21 11:35
化验一下材质是否杂质含量超标,此外你的工艺参数怎样

我们一直是,观察萃火颜色差不多了,然后就调速度,频率啥的不管--!,
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 楼主| 发表于 2011-11-21 19:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-11-21 12:08
楼主你最好把淬火液取样,测试一下冷却速度。
通常的速度不要超过170℃。
另外,你的淬火液如果不是新液, ...

请问冷却速度怎么测啊?我们的脆火液用了半年多了,中间陆续加过水和淬火液纯液,浓度一直在5%左右,
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[LV.5]常住居民I

发表于 2011-11-23 08:38:47 | 显示全部楼层
你淬火的是内壁,体积发生了变化产生组织应力,而表面没有发生变化。当组织应力超过你的材料强度极限时候就裂了。你的7.5的壁厚,淬火这么深我感觉很奇怪。而且每个冷却介质都有个上面危险尺寸,就好像45钢在水冷却时候危险尺寸是多少来着忘记了。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-24 12:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是调质引起的问题,现在把淬火液送出去检测了,
7.5mm做1.8深还算好的了,还有5mm要求1.8-3.3的了
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发表于 2011-11-24 22:17:14 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-11-24 12:33
感觉是调质引起的问题,现在把淬火液送出去检测了,
7.5mm做1.8深还算好的了,还有5mm要求1.8-3.3的了

5mm要求淬硬深度达到1.8—3.3,这样的要求似乎不太合理了,一个轴套磨加工后硬化层有1mm左右已经足够了,轴套单边磨损1mm早就报废了,要求深只能增加热处理的难度和成本,剩下的只有浪费了。

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[LV.1]初来乍到

发表于 2011-11-25 08:35:40 | 显示全部楼层
壁薄,淬得太深了 导致了组织应力超过你材料的极限强度而开裂 你应该检查下原材料 然后在考虑热处理
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