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楼主: 北国之春

[讨论] 42CrMo调质加热过程中能不能扩散

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 楼主| 发表于 2012-2-15 14:38:14 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
ZTY5439 发表于 2012-2-15 08:22
是的,回火不充分,我们生产一种连杆,材质是39Cr5,锻件3.7KG,锻热淬火,回火用2.5小时,回火温度是 ...

您好:首先感谢您的参与。希望您能具体介绍一下,回火不充分所涉及到的回火时间?
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发表于 2012-2-15 14:59:54 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2012-2-12 09:37
盐水便宜啊,关键是技术水平啊,呵呵
你这产品淬油肯定是不行的
把温度升到1000也是没用的额,这个跟加热 ...

同意13楼的说法,关键取决于淬火冷却速度
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签到天数: 692 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-2-15 16:59:48 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-2-15 14:38
您好:首先感谢您的参与。希望您能具体介绍一下,回火不充分所涉及到的回火时间?

对一些重要件来说,回火时间就要在长期生产实践中积累,不能计算,也不能想当然。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-2-15 17:03:59 | 显示全部楼层
2天明123 发表于 2012-2-14 23:19
我认为中频淬火时变形(挠度)增大与调质时水冷没有关系。

我支持你的观点,
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发表于 2012-2-15 19:21:58 | 显示全部楼层
彤彤 发表于 2012-2-11 21:13
850度直接水淬中间不用空冷 我们就这样淬的

请问工件不裂变裂沿吧?存在怀疑
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发表于 2012-2-15 21:19:51 | 显示全部楼层
我们的热处理工艺,由于生产的局限性,无法做类似DOE这样的实验,所以,很多参数都是经验型的,至于怎么优化、提升质量的同时提升生产效率,很少有单位去做这样的事了。这也是热处理的悲哀。
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 楼主| 发表于 2012-2-16 08:30:44 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-2-15 17:03
我支持你的观点,

您好:我对同一状态的工件调质淬火分别做了以下试验:调质淬油的中频后工件中间跳动0.8-1.5mm;调质淬水的中频后工件中间跳动2-3.5mm;(中频采用连续加热淬火)。
问:工件变形您为什么同意与调质淬水没有关系呢?
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-2-16 08:49:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-2-16 11:56 编辑

你好,你说的是用不同淬火剂淬火的同一种工件,然后中频后他们的跳动是不同的,而且相差很大,你考虑过原因吗?中频后工后工件为什么会跳动呢,我认为工件跳动无非是有各种应力的存在,包括中频前的热处理,因为同一材质的工件接受水的淬火能力更强,能得到更多的淬火组织,而对于这些常见的中碳低合金钢来说,油淬火得到的马氏体是很少的,这就要求,水淬火和油淬火的回火时间是很不一样的,否则各种压力不能去掉,给下道工序留下后遗症。请体会。

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参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 感谢诠释,有道理。

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 楼主| 发表于 2012-2-16 12:51:27 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-2-16 08:49
你好,你说的是用不同淬火剂淬火的同一种工件,然后中频后他们的跳动是不同的,而且相差很大,你考虑过原因 ...

您好:您说的压力、应力大,造成的这种结果;现已做了以下处理:调质后有2道工序1、校直(正)---去应力回火480℃x3h(正常生产)。2、这次试验去应力回火480℃x5h还是中频后变形大。
本产品我厂已经做4年多了,一直没有解决中频时变形大的问题。
谢谢您的参与,希望您及其它有识之士前来讨论。
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 楼主| 发表于 2012-2-16 13:02:01 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-2-13 21:20
不知楼主的工件调质处理前的表面状态如何,机加工后的,还是毛坯状态的(表面有锈)?
调质处理的加热环 ...

您好,感谢版主的参与。您说的GB淬透性检到1/2处,可是后续中频处理后就不行了,中频后试样去除10-12的淬硬层(区)+再去除3-5的过渡区+中频加热时造成的过渡区与心部检测处的高温回火,造成心部硬度下降。
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 楼主| 发表于 2012-2-16 13:12:10 | 显示全部楼层
huagp 发表于 2012-2-14 15:12
1、采用油淬火,80圆棒,心部达到该硬度的有一定概率,应采用水或水溶性淬火液淬火确保(可查42CrMo的淬透性 ...

您好:“淬火的加热过程肯定有元素的扩散,碳元素的扩散强于合金元素。但这与淬火效果的联系不大。”对于这一点我也查了资料,也就是看到这里,才想起这个解决方法。已试验:调质(880℃淬油)加热时碳势0.6增加到0.7增加碳原子的浓度,从而增加碳原子的扩散,检出来的试样结果和850℃调质结果一样。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-2-16 15:05:55 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-2-16 12:51
您好:您说的压力、应力大,造成的这种结果;现已做了以下处理:调质后有2道工序1、校直(正)---去应力回 ...

我说的是正常调质的回火时间,可能你现在的时间还是比较短的,你可以放开思维,恶狠狠的加上回火的时间,然后看看效果,不是说去应力的时间要多长,我们平时给的工艺的回火时间可能不是最完善的时间,当然最理想的时间可能不是现实生产需要的时间。我是这样想的,你不要着急,自己想想吧
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签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-2-16 17:54:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-14 18:05
并非如此,氮化/软氮化产品,预先热处理调质时水淬,回火温度600度左右,时间非常足(一个壁厚15mm左 ...

我个人觉得,这个是因为淬火的时候淬的硬度高低相关, 硬度高,应力大.

虽然水淬后在600度回火,但是应力还是没有消除干净,所以在氮化后出现了变形.

要验证这个问题, 可以用XRD去检测一下这个应力的大小.

不知道国内还有没有这样精业的公司愿意去做这个实验!

个人愚见,不足为凭,大家一笑而过吧!

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参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-2-16 17:55:30 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-2-16 15:05
我说的是正常调质的回火时间,可能你现在的时间还是比较短的,你可以放开思维,恶狠狠的加上回火的时间, ...

我的想法和你的类似!

应力多少可能是和温度与时间相关的一个复杂的参数.
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签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-2-16 18:00:20 | 显示全部楼层
各位,我抛给大家一个问题, 为什么水淬的表面硬度比油淬的表面硬度要高呢?
希望大家讨论!
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