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[求助] GCr15套圈表面脱碳,可不可以复碳?

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该用户从未签到

发表于 2013-1-18 16:11:55 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
建议补碳工艺,碳势建议1.1%适当的加点氨气,时间长一点就可以了。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-12-10 10:00:46 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-11-9 09:39
楼主说说什么材料呗!怎么消失了?

材料是GCr15
以前我们实验过,有一批滚子,进行复碳实验
最后气人的是:复碳后,在进行正常的淬火,结果,金相啊,硬度啊都合格了,3mm处屈氏体不合格,气死人了!!!
哎,结果那批滚子不了了之,领导也担心,复碳过的产品,使用寿命会降低,所以那批滚子报废了
这批套圈我们没有复碳,直接报废了,呵呵,碳肯定是能渗进去的,30丝的脱碳,渗碳时间也不长。
但是,其他的一些隐含的东西就不知道了,比如说寿命啊,渗进去的碳浓度和心部的是否相同啊,会不会产生剥落啊什么的?
我们加工过一个正常GCr15材质产品的渗碳加工,为了就是增强耐磨性!
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该用户从未签到

发表于 2012-12-10 20:29:48 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2012-12-10 10:14
多用炉,国产的,控制精度不是很高,得人在现场看着!哈哈!!!

呵呵,这种炉子成本低,但是控制和管理不好搞啊。。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-12-10 10:02:46 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-12-8 14:27
楼主,不能补碳,心部组织无法控制,只有改制或报废,我们失败太多次了,不行,绝不行。

嗯,感谢感谢,不能补碳了,呵呵!估计肯定对产品的寿命有大大的影响啊
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-12-8 14:02:31 | 显示全部楼层
我赞同7楼 15楼的观点 我也在网带炉上试过 挺好
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该用户从未签到

发表于 2012-12-8 14:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,不能补碳,心部组织无法控制,只有改制或报废,我们失败太多次了,不行,绝不行。来自: Android客户端
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-12-10 20:39:48 | 显示全部楼层
热带风暴 发表于 2012-12-10 20:29
呵呵,这种炉子成本低,但是控制和管理不好搞啊。。

是啊,这个没办法,我们也不是专门渗碳的,这个小炉子只是小批量加工
我们有一台大的渗碳炉,加工齿轮渗碳的,呵呵,不过好久没有用过了。
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[LV.5]常住居民I

发表于 2012-12-3 14:37:43 | 显示全部楼层
楼主,先弄几个(是几个)试试嘛,反正要报废了又不浪费什么,搞不好你就是补碳专家了.
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该用户从未签到

发表于 2012-12-10 14:56:11 | 显示全部楼层
报废吧!后续的当然没原配的好,而且组织不能保证。但理论可行,可以试验,以前不是做过高铁轴承的渗碳试验吗,渗层到27-29丝,试试看,高温强渗加多次淬火。试试,虫子,期待答案!
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-12-10 15:59:45 | 显示全部楼层
dikewhm123 发表于 2012-12-10 14:56
报废吧!后续的当然没原配的好,而且组织不能保证。但理论可行,可以试验,以前不是做过高铁轴承的渗碳试验 ...

靠,你还上论坛呢?哈哈,愁人
咱用多用炉试验过一批滚子复碳,都挺好的,不过,就是屈氏体没干好,屈氏体超标了!
为啥屈氏体没弄好呢,操作者加工的时候,忘记调整油槽的搅拌频率了,哈哈
不过,后来还是担心这样加工影响产品的质量,寿命什么的还是不能保证,所以还是报废吧
这个复碳的没有确切的工艺,和实际生产的案例,不能贸然加工啊
即使成功了,也只能是试验,不能当成正式产品下移啊
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[LV.5]常住居民I

发表于 2012-12-10 17:25:14 | 显示全部楼层
准确的试验数据我们都没有,对问题的担心也只是分析出来的,我想问一下,如果轴承套圈淬火出现渗碳情况和我们过量的复碳有多大差别吗?
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-12-10 10:14:25 | 显示全部楼层
热带风暴 发表于 2012-11-12 14:26
您的渗碳炉是什么炉型?精度控制高不?我觉得楼主可以一试,完事了希望能将实验过程及结果分享给大家一下。 ...

多用炉,国产的,控制精度不是很高,得人在现场看着!哈哈!!!
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该用户从未签到

发表于 2012-12-11 08:04:40 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2012-12-10 10:02
嗯,感谢感谢,不能补碳了,呵呵!估计肯定对产品的寿命有大大的影响啊

坛友,技术上的事我们可以好好探讨,老宋毫不保留,加我,有机会探讨一下。
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[LV.6]常住居民II

发表于 2012-12-2 21:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2012-11-11 21:37  845度,0.95%C,6h,试试看。以前其它类似材料试过,可以的。实际控制要精确,最关键。

同意楼上的,我做多用炉,正常碳式在0·8,850淬火,6H,觉得碳式可以根据工件大小调整下,淬火降低点
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该用户从未签到

发表于 2012-12-11 08:23:51 | 显示全部楼层
yfdwjt 发表于 2012-12-10 17:25
准确的试验数据我们都没有,对问题的担心也只是分析出来的,我想问一下,如果轴承套圈淬火出现渗碳情况和我 ...

高碳轴承钢渗碳进行渗碳的本就不多,在淬火中渗碳的可能性不大,对炉体耗损太大。区别在于:淬火渗碳时为了达到更高的要求或者气氛调节不当,复碳是为了挽救产品,减少损失,而且复碳的组织也不咋的,从成本角度算不于直接报废
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该用户从未签到

发表于 2012-11-29 09:17:09 | 显示全部楼层
复碳工艺上难以控制,其次金相组织会出现过热,且产品变形量是原来产品变形的1~2倍。
为了安全起见,我建议还是报废处理!
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[LV.6]常住居民II

发表于 2012-11-18 16:57:51 | 显示全部楼层
报废处理,渗碳会造成变形\晶粒粗大等问题,重新淬火,碳势高一点也渗不进去的。要有足够高的碳势,足够的时间,到时其他问题也出来了
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-11-16 19:01:06 | 显示全部楼层
我认为,不可行!!!原因有三
1、材料国轴承钢,非渗碳钢;
2、工艺要求,渗碳温度相对轴承钢高,如果温度高,组织会产生过热,反易产生贫碳;
3、组织要求和疲劳寿命、耐磨性均达不到要求;
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该用户从未签到

发表于 2012-11-16 15:07:36 | 显示全部楼层
你的套圈后面还有其他的后序加工处理吗? 复碳后表面容易开裂呢?还有能渗到位的吗?可能会又铁素体的夹层 !
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-11-13 15:35:04 | 显示全部楼层
建议采用碳氮共渗工艺,GCr15有用这个工艺淬火的,控制好的话组织没问题,检测一定要注意,硬度梯度曲线在三十丝的地方有低点的话就不能用
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