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查看: 3739|回复: 14

[讨论] 渗氮硬度不达标,帮忙找下原因

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签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-6-30 17:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
朋友用多用炉渗氮,材料是GCr15,预处理硬度34-38HRC,渗氮温度570摄氏度,渗氮气氛位混合器(氨气+氮气+二氧化碳,具体比例不详)。工件比较小,直径9mm左右的销轴。渗氮前清洗烘干温度450摄氏度,烘干后直接进炉。要求氮化后表面硬度600HV以上,检验结果只有550HV左右。同样的工件还有20CrMnMo,35CrMo的,同样的工艺处理出来的工件合格。请帮忙分析一下原因,谢谢!

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签到天数: 311 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-6-30 19:18:30 | 显示全部楼层
三种材料的化合物层及总渗层分别是多少?
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签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2013-6-30 19:46:16 | 显示全部楼层
朋友说GCr15的白亮层有0.1mm,其他两种没有提。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-6-30 20:49:01 | 显示全部楼层
twm0312 发表于 2013-6-30 19:46
朋友说GCr15的白亮层有0.1mm,其他两种没有提。

应该是0.01mm吧。没有具体数据不好分析。
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签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2013-6-30 21:03:23 | 显示全部楼层
没有另外两种数据,他们测试表面硬度合格后就没有做具体检测了。
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签到天数: 510 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-6-30 21:22:30 | 显示全部楼层
降低点温度(比如520~550度)试试
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签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2013-7-4 15:20:12 | 显示全部楼层
suda 发表于 2013-6-30 21:22
降低点温度(比如520~550度)试试

谢谢,已经转达了,在等结果。
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签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-7-9 14:13:48 | 显示全部楼层
0.1mm  100个μ是不是疏松层太厚了啊? 好好把表面磨掉一层再测测··
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签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-7-9 23:22:14 | 显示全部楼层
降低点温度(520~550度)试试
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该用户从未签到

发表于 2013-7-27 16:43:22 | 显示全部楼层
jhui 发表于 2013-7-9 23:22
降低点温度(520~550度)试试

降低点温度我们做到600HV以上是采用515度,另外再可以加大点氨气流量试试,因为氨气流量大硬度要高一点。
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签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-7-28 06:56:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘S 于 2013-7-28 06:58 编辑

20CrMnMo,35CrMo是不是同炉做的如果是,极有可能GCr15材料不对吧,GCr15做到1000HV左右没问题的.
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签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-7-30 13:28:26 | 显示全部楼层
为什么不做QPQ,气体渗氮炉内各点氮势不均匀,如果你同时处理几种工件,那么有些工件不能达标是正常的,疏松级别应该也比较低,而且气体渗氮的时间也比较长吧
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签到天数: 477 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-7-30 18:33:46 | 显示全部楼层
20CrMnMo,35CrMo你们的热处理工程师估计是刚毕业的。35CrMo500-540温度就可以了,20CrMnMo前面有没有渗碳?GCr15也就540-580之间。
所以我认为不外乎以下几点
1.是材料有问题。
2.就是你们时间不够。
3.你们测的炉温不对。
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签到天数: 534 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-7-31 07:32:13 | 显示全部楼层
这类检测,我觉得应该从下面几个角度考察:
1、重点考察硬度检测如何测定的,是否准确?;
2、其次考察氮化炉设备有无异常;
3、考察工艺的合理性;氮化前材料的组织等。
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-7-31 09:55:58 | 显示全部楼层
GCr15要达到HRC34-38的硬度范围,其调质高温回火温度应该在530℃-580℃,而你氮化温度采用570℃,明显基体硬度都会下降,氮化层硬度当然会不合格了,建议降低氮化问题,起码要低于调质高温回火温度20-30℃。
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