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[求助] 关于42crmo4材料的淬火工艺求助

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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-12-26 08:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
零件是5mm厚的齿板,现在的工艺是880淬火,230回火3h,油温120度,硬度打下来是52-53.5 HRC,要求是51-56 HRC
去做拉伸,屈服强度是1360-1380,抗拉强度是1931-1949,断后伸长率是3.5%,5%,7.5%,图纸要求是屈服强度≥1400,抗拉强度≥1500,断后伸长率≥6%
请教下,工艺还能怎么调整才能提高它的屈服强度和断后延伸率?

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-12-26 09:29:50 | 显示全部楼层
880淬火温度有点高,可以用840试试,抗拉强度1500硬度只要》48即可
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2013-12-26 10:42:08 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-12-26 09:29
880淬火温度有点高,可以用840试试,抗拉强度1500硬度只要》48即可

硬度48就超差啦,要求是51-56,能不能在硬度保持不变的情况下提高他的强度呢?
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该用户从未签到

发表于 2013-12-26 14:29:39 | 显示全部楼层
杨小鱼 发表于 2013-12-26 10:42
硬度48就超差啦,要求是51-56,能不能在硬度保持不变的情况下提高他的强度呢?

可否上传几张金相照片来看看?
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该用户从未签到

发表于 2013-12-26 15:31:18 | 显示全部楼层
淬火温度与回火温度都可以降一些
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2013-12-30 13:31:12 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-12-26 14:29
可否上传几张金相照片来看看?


这个是芯部和表层的组织

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签到天数: 26 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-12-30 13:34:48 | 显示全部楼层
屈服和延伸低,可以通过调整回火的温度和时间来调整。
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2013-12-30 13:35:08 | 显示全部楼层
尚文者智 发表于 2013-12-26 15:31
淬火温度与回火温度都可以降一些

淬火温度和回火温度各降多少比较合适?
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该用户从未签到

发表于 2013-12-30 14:39:29 | 显示全部楼层
说实在的,本人没有做过相关的机械实验,但从你的工艺来看,淬火温度太高,5mm厚的钢板,正常工艺即可淬透。淬火温度太高,虽然硬度可以上去,但材料却牺牲了我们很难看到的功能,建议840淬火,220回火试试。
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签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-12-30 16:27:36 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2013-12-30 13:34
屈服和延伸低,可以通过调整回火的温度和时间来调整。

弱弱的问一下,屈服强度低抗拉强度高是不是代表这个材料的塑性韧性差,硬度比较高?
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签到天数: 1038 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-12-30 16:43:51 | 显示全部楼层
从金相图看,工件表面有少量增碳,必然影响抗拉强度和屈服强度,结果是抗拉强度高屈服强度低,可降低淬火温度850和回火温度220解决。
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签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-12-30 16:57:28 | 显示全部楼层
针对你客户的这个技术要求要想全部保证合格应该很难,无论你怎么调整参数总会有不合格的产品,太多技术要求互相制约,比如屈服强度和延伸率,你的屈服强度已经低于下限了,而延伸率还出现有3.5%的,如果降低硬度,你的屈服强度会更低,延伸率会增加,总还是有不合格的。从你延伸率的实测值看,建议你在确认下抗拉试样是否有问题,拉力试验机的引伸器是否有问题,一般这个材料的延伸率不至于波动这么大。先确认你的数据是否准确在做下一步试验吧。

点评

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  发表于 2013-12-31 09:37
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该用户从未签到

发表于 2013-12-31 07:32:55 | 显示全部楼层
你是做的渗碳吗?表面好像争碳了。
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2013-12-31 08:56:30 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-12-31 07:32
你是做的渗碳吗?表面好像争碳了。

这个零件不要渗碳的,但是是在多用炉里面做的,碳势设在0.4
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2013-12-31 08:59:44 | 显示全部楼层
黄华山 发表于 2013-12-30 16:43
从金相图看,工件表面有少量增碳,必然影响抗拉强度和屈服强度,结果是抗拉强度高屈服强度低,可降低淬火温 ...

多谢指点,等炉子空了我就验证一炉
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2013-12-31 09:01:53 | 显示全部楼层
yuyang2613 发表于 2013-12-30 16:57
针对你客户的这个技术要求要想全部保证合格应该很难,无论你怎么调整参数总会有不合格的产品,太多技术要求 ...

我的抗拉试样应该是有问题,按现成的图纸割的试样,没根据实际情况去计算……
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签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-12-31 09:38:05 | 显示全部楼层
杨小鱼 发表于 2013-12-31 08:59
多谢指点,等炉子空了我就验证一炉

关注后续报道
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该用户从未签到

发表于 2013-12-31 10:53:42 | 显示全部楼层
多用炉淬火时,要想严格控制到表面含碳量0.4是很困难的,实际表面少量增碳是正常现象,对产品也没有害处,反而是利大于弊。
从你的情况来看,主要是提高材料的韧性。降低淬火温度更有利,而且淬火温度降低,表面增碳也会减少。另外,这个材料如230以上回火,可以水冷。
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该用户从未签到

发表于 2014-1-1 08:48:08 | 显示全部楼层
多用炉淬火就是个坑,不适合批量生产
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-1-1 20:12:40 | 显示全部楼层
降低淬火温度,试试主要是韧性不够,可以通过回火温度调整下
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