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[求助] 齿轮渗碳变形问题

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签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-12-18 18:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
直径650,厚度200,内孔230的齿轮,材料20CrMnTi,渗层要求1.4-1.8,硬度58-62.
用930度渗碳,860度淬火后内孔涨大1mm左右,油用的是冷速在110左右超速淬火油。
求助应如何改进才能减少内孔涨大的量。

签到天数: 26 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-12-20 17:42:54 | 显示全部楼层
你是不是串挂装炉的??请换为平摆装料,内孔变形能够得到很好的改善
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该用户从未签到

发表于 2014-12-21 19:52:34 | 显示全部楼层
颜总,好久不见,首先看变形是否统一,如果统一的话,可以和机加工协调,让机加工为热处理去让这个变形量,内孔涨大证明是组织应力小于热应力,表现为淬火温度较高,可以降低20℃,降低其热应力,进而去平衡组织应力,个人见解,大家勿喷,谢谢大家口下留情,
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签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-12-19 16:48:18 | 显示全部楼层
使用110度的超速淬火油淬火,内孔和齿外圆一般都是涨的。
像这种齿轮渗碳,内孔似乎要涂料保护防渗碳处理的,另外最好在渗碳前对内孔留些加工余量,在渗碳后再对内孔进行加工,保证零件成品的尺寸精度。
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签到天数: 288 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-12-18 22:31:11 | 显示全部楼层
一次淬火,另外热处理前进行预处理也可以改善一下!
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签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-12-19 00:14:17 | 显示全部楼层
适当降低淬火保温温度。
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签到天数: 268 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-12-19 07:49:48 | 显示全部楼层
很难 改善。除非根据变形留出余量。这么大的齿轮预处理最好调质。更换淬透性更好的材料。
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签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 08:24:44 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-12-18 22:31
一次淬火,另外热处理前进行预处理也可以改善一下!

前道已经做过正火处理了.
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签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 08:27:18 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-12-19 00:14
适当降低淬火保温温度。

我也想降低淬火温度到830度试一下,就是担心齿轮太大了如果内孔比原来的还要大的话就麻烦了。
不知道你有没有这方面的经验数据
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签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 08:31:29 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2014-12-19 07:49
很难 改善。除非根据变形留出余量。这么大的齿轮预处理最好调质。更换淬透性更好的材料。

求教前道调质处理后,或更换好一点淬透性的材料,渗碳涨大的情况会变少,你估计会少多少?
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签到天数: 268 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-12-19 08:51:59 | 显示全部楼层
不好意思,我没有这方面的数据。
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-12-19 09:09:44 | 显示全部楼层
工艺选用不当,变形1MM,太大了!
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签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 09:17:59 | 显示全部楼层
孔原 发表于 2014-12-19 09:09
工艺选用不当,变形1MM,太大了!

求助,工艺应如何改进才能减少变形
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签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 09:19:00 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2014-12-19 08:51
不好意思,我没有这方面的数据。

没事,谢谢指教 :)
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该用户从未签到

发表于 2014-12-19 13:21:51 | 显示全部楼层
降低淬火温度或适当预冷
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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 13:33:35 | 显示全部楼层
寒冰 发表于 2014-12-19 13:21
降低淬火温度或适当预冷

多用炉处理的,淬火是自动的,不好预冷。
你看降到多少温度淬火合适点,谢谢指教
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该用户从未签到

发表于 2014-12-19 13:46:24 | 显示全部楼层
yanming13 发表于 2014-12-19 13:33
多用炉处理的,淬火是自动的,不好预冷。
你看降到多少温度淬火合适点,谢谢指教

如果不要求芯部硬度的话 淬火温度在820~~830就可以了
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签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-12-19 13:57:17 | 显示全部楼层
yanming13 发表于 2014-12-19 08:24
前道已经做过正火处理了.

正火温度要高于渗碳温度才行。
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签到天数: 272 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-12-19 14:45:03 | 显示全部楼层
能否再说的仔细一点呢?
内孔涨大有可能会误解,
热处理之前是多少?热后又是多少
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签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 14:48:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-12-19 13:57
正火温度要高于渗碳温度才行。

正火温度是930度 :)
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签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 14:52:23 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2014-12-19 14:45
能否再说的仔细一点呢?
内孔涨大有可能会误解,
热处理之前是多少?热后又是多少

成品的内孔直径是230,放80丝的余量,229.2左右,
现在热处理后内孔基本在230.2左右了,已经超差了
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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2014-12-19 14:57:10 | 显示全部楼层
寒冰 发表于 2014-12-19 13:46
如果不要求芯部硬度的话 淬火温度在820~~830就可以了

请问一下,有这方面的经验数据吗,
因为这个齿轮的成本比较高,试验之后如果内孔超差有可能报废.
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签到天数: 272 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-12-19 14:58:58 | 显示全部楼层
热前内孔直径多少?
热后多少?
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