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[讨论] 什么原因导致的

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-6-20 16:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 热处理胡工 于 2018-6-20 16:15 编辑

       材料20CRMO(连杆)    渗碳淬火       大孔硬度在380左右        小孔硬度在730左右。  外加工,别人说是淬火油液位不足导致的,是这样吗?还有没有别的因素呢
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-6-20 16:16:24 | 显示全部楼层
图1为大孔表面.............
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2018-6-21 16:15:08 | 显示全部楼层
心部组织没淬上火啊。心部组织是正火后的组织遗留,还有魏氏组织不知道是冷却时产生的还是正火时本来就有没有消除。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2018-6-21 20:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
随炉再淬一次火就知道了
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[LV.7]常住居民III

发表于 2018-6-22 10:43:49 | 显示全部楼层
你这个遇到过类似的,你要检查热处理工艺,是不是加热温度不对或者保温不足,还有没有做过正火吧!
是铸件吗
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[LV.7]常住居民III

发表于 2018-6-22 17:00:11 | 显示全部楼层
淬火温度偏低,冷却不足
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[LV.7]常住居民III

发表于 2018-6-22 18:27:32 | 显示全部楼层
装料怎么装的,是不是有根棒从大孔里串挂的?
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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-6-22 19:55:56 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2018-6-22 18:27
装料怎么装的,是不是有根棒从大孔里串挂的?

对的,就是穿大孔,外加工回来的渗碳淬火
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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-6-22 20:00:08 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2018-6-22 19:55
对的,就是穿大孔,外加工回来的渗碳淬火


高工, 有没有可能是在转移到淬火室的时候时间过长导致的?

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-6-22 20:03:37 | 显示全部楼层
图1为大孔表面!........ 硬度只有380左右
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[LV.7]常住居民III

发表于 2018-7-3 09:56:46 | 显示全部楼层
大孔里串的那根棒影响了冷却,可能也影响了渗碳。
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2018-7-8 11:30:25 | 显示全部楼层
淬火过程中为了防止变形,是不是在俩个孔之间加上了工装,由于孔径的不同, 造成了俩孔的冷却速度不用。
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