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[求助] 2A14锻件为什么会过烧?

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该用户从未签到

发表于 2009-6-17 12:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
如题,我们在处理2A14锻件的时候发生了过烧,从炉温监控记录上看只有496-497。现在基本上可以排除炉温问题,因为监控热电偶是定期送检的。大家说说还有什么原因会导致过烧?

该用户从未签到

发表于 2009-6-17 14:48:47 | 显示全部楼层
1.首先,你们在锻造的时候是否已经过烧或者开始过烧?
2.其次,你们的保温时间是不是特别长?
3.再次,你们的加热炉内温度均匀吗?有循环风机吗?
4.最后,过烧严重吗?

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-17 18:51:41 | 显示全部楼层
1.锻造的时候没有检验,锻造一般只有460多度,还发生过烧吗?
2.保温时间只有90min
3.在井式炉中固容的,有循环风机的。
4.过烧还是挺严重的,用肉眼都能看的出来!

该用户从未签到

发表于 2009-6-18 17:44:06 | 显示全部楼层
呵呵,恐怕只有到现场,了解完你们的整个加工过程,才能较好地分析,我在这里仅提供一个一般的解决现场问题的原则,这个原则就是:
从发现问题的工序开始找问题,确认没问题了再往前查!
如你所描述,个人感觉问题应该出在锻造或是更前面的工序(是否进行均匀化退火、熔铸是否工艺控制不合格?)
希望对你有一定的帮助,谢谢!

该用户从未签到

发表于 2009-6-18 19:12:19 | 显示全部楼层
仪表显示正确,热电偶正确,也不见得炉温真正正确。建议用电位差计校验一下炉子,看看炉温是否正确。

确认自己完全没有问题,再去找原材料的问题。

哈哈,可能我眼睛朝内看了!小小的建议

该用户从未签到

发表于 2009-6-18 20:16:00 | 显示全部楼层

回复 3# ljm_neu 的帖子

90min已经算较长的时间了
最大的可能就是炉内的实际温度过高

一般情况下,热电偶以及控制热电偶的控制器不会出现太大误差,
但是炉内的实际温度却并不能被一两个热电偶准确的检测出来

该用户从未签到

发表于 2009-6-20 18:44:15 | 显示全部楼层
我认为应该还是炉内温度偏高的原因造成的,热电偶有时并不能反映炉内整个的温度情况。我前段时间用490度固溶处理2A12,控制和监视表都是490,结果也是过烧。后来使用480度,处理后的强度和韧性都符合国标要求。说明以前的温度肯定是偏高了。

该用户从未签到

发表于 2009-6-20 20:30:09 | 显示全部楼层
很简单的事情,拿一个校准的热电偶和电位差计测量一下炉内温度到496-497区间的实际温度就可以了

该用户从未签到

发表于 2009-6-20 20:42:13 | 显示全部楼层
显示温度和炉内实际温度是存在差别的

该用户从未签到

发表于 2009-9-5 13:48:31 | 显示全部楼层
是否定期做炉温曲线测试,看看炉体内部运行工件的实际温度情况,只有这个数据才是最能反映炉子本身的加热能力的。

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-9-8 23:51:00 | 显示全部楼层
.锻造的时候的加热炉是什么类型,有空气循环装置吗,炉温均匀性如何

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-4-22 09:40:36 | 显示全部楼层
估计锻造现场使用的是中温箱式炉,和我们单位一样,经常过烧!
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