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楼主: xhszck

[求助] 内花键渗碳涨大,二次淬火如何缩小

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签到天数: 297 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-3-19 13:02:10 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
重庆热处理协会 发表于 2024-3-19 09:24
这个跟经验有关,大部分人的经验都是薄壁件,内花键是缩,做上差自然是上上选择。但是遇到厚件就失灵了, ...

薄壁件内花键收缩?也未必,现场变量太多。热处理变形因素牵扯面太广。。谁也不能断定一定涨,一定缩,所以说您的观点我并不认可,置于慢慢去悟,这个完全没必要。做热处理的不能太自负,武断的下结论。一切以数据说话
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签到天数: 110 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2024-3-19 14:29:54 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-3-19 12:59
要不加微信私聊?我想您请教几个问题?

不用加,你是对的。
只要你认为自己所学所知是对的就可以,别人的观点是什么其实不重要。
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签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2024-3-19 17:08:15 | 显示全部楼层
产品试作很重要,起码先用几件做一下尺寸变化趋势,验证一下条件。
如果以前做过类似产品的话,当然凭借经验也可以,可以叫上相关人员搞1个KY会议。看看大家的想法。
对于楼主想要挽救的想法,也是建议先拿1件来试试返修条件,改变一下产品放置方向,原来向上的,这次就向下。原来躺着的这次就竖着。热处理很多是靠条件组合搞出来的,试错后经验总结。然后作成标准文件,让后悲们可以借鉴。
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签到天数: 242 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-3-20 10:02:55 | 显示全部楼层
1.要找出造成此问题的原因,然后对症下药。如果倒扣装炉,那么端口的结局面就会受到不规则的压力和摩擦力的复杂影响。消除影响就是凹面潮汕,排除影响。即使超差进行调整协调也有规律可依。后期的凹槽内的残液虽然麻烦,但是,是次要问题。
2.只有喷涂或电镀可依增厚。用二次淬火会更大。
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签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2024-3-21 08:44:56 | 显示全部楼层
盲孔朝下,孔内上部区域浸不到油,冷速不均易造成花键出现锥度。
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[LV.7]常住居民III

发表于 2024-3-21 08:45:54 | 显示全部楼层
个人经验,降低淬火温度试试。
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签到天数: 996 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2024-3-21 08:51:49 | 显示全部楼层
内孔感应淬火可以试试。
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签到天数: 992 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2024-3-21 09:10:34 | 显示全部楼层
复淬火1件,没有效果,还是涨大。重新投料,中间钻孔,便于冷却介质流动,根据过去经验,内花键稍收缩。
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