热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 58393|回复: 121

[原创] 金相照片

  [复制链接]

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-25 18:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 wujunfeng610 于 2010-8-17 21:25 编辑

GCr15淬火过热照片


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +40 贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 40 + 20 精品资料!

查看全部评分

签到天数: 869 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-6-25 20:29:27 | 显示全部楼层
估计淬火温度约为900℃,碳化物都溶入奥氏体了。

签到天数: 604 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-6-25 21:50:18 | 显示全部楼层
粗大针状马氏体,残余奥氏体也很多

签到天数: 219 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-26 09:46:31 | 显示全部楼层
不相信这是GCr15钢的组织。

该用户从未签到

发表于 2010-6-26 14:38:52 | 显示全部楼层
淬火过热,那淬火的温度时多少?

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-6-26 20:02:46 | 显示全部楼层
估计淬火温度约为900℃,碳化物都溶入奥氏体了。
MYG 发表于 2010-6-25 20:29



    同意2楼的意见,温度是在900度左右了,严重的过热组织和过多的残奥,GCr15淬火过热照片在【金属材料金相图谱】资料中有这样的类似图片

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-6-28 00:26:58 | 显示全部楼层
我遇到过这样的情况,炉子跑温一度达到940度,请问楼主,这样的组织,如果是轴承座,还能用吗?把零件摔在地上也没见裂纹

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-8-17 19:55:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 wujunfeng610 于 2010-8-17 20:04 编辑


夹杂照片



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +40 贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 40 + 20 精品资料!

查看全部评分

签到天数: 79 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-8-17 20:05:10 | 显示全部楼层
回复 8# wujunfeng610


    氧化镁尖晶石外来夹杂?

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-8-17 20:56:30 | 显示全部楼层
裂缝中的Cr

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-8-17 21:04:33 | 显示全部楼层
11-1是11的局部放大,此断口为高周疲劳断口。
疲劳源位于内部,见图2,源区颜色较深。断口可见明显典型放射棱线,见图11,为裂纹扩展方向,该断口中疲劳弧线见照片11-1中下部,与放射棱线正对,剪切瞬断区所占面积小。断口中未见肉眼可见夹杂及其它宏观冶金缺陷。零件的断裂为服役中疲劳断裂


此断口为高周疲劳断口。疲劳源位于内部,见图1。断口可见明显典型疲劳弧线,贝纹线(疲劳裂纹扩展的推进记号,见图中箭头所指),为疲劳裂纹扩展区,该区较平坦、光滑,颜色较最后短裂区较深,最后断裂区在图1中照片下方。断口中未见肉眼可见夹杂及其它宏观冶金缺陷。零件的断零件的断裂为服役疲劳断裂。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
gtn1314 + 5 感谢上传!

查看全部评分

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-8-17 21:18:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wujunfeng610 于 2010-8-24 17:35 编辑

30CrMnSi等温淬火上贝氏体照片







该用户从未签到

发表于 2010-8-18 21:15:41 | 显示全部楼层
组织的确挺粗大的!

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-8-23 18:45:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wujunfeng610 于 2011-9-4 16:18 编辑

回复 1# wujunfeng610


    原材料折叠 拉伤痕照片30CrMnSi锻造发现开裂







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
gtn1314 + 5 感谢上传!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-8-23 19:09:46 | 显示全部楼层
各位师傅,有一个问题请教大家哈。
30CrMnSi的管子,压扁了。退火状态时检查发现内壁脱碳严重(局部脱碳很深),后进行淬火回火处理,检测发现内外壁整圈都脱碳,但是没有退火状态时程度深。
苦苦思索,都不知道是什么原因。

该用户从未签到

发表于 2010-8-23 21:02:34 | 显示全部楼层
不相信这是GCr15钢的组织

评分

参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
sdust -3 复制4#内容

查看全部评分

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2010-8-26 18:01:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wujunfeng610 于 2010-8-26 18:11 编辑


45钢,冷拉组织:P+Fe

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
gtn1314 + 5 感谢上传!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-8-26 22:11:33 | 显示全部楼层
铁素体比较多啊,材料有可能偏析,局部铁素体太多了,局部材料太软,可能锻造是有硬物扎入基体内

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2011-3-25 18:24:00 | 显示全部楼层

脱碳照片

本帖最后由 wujunfeng610 于 2011-3-25 19:12 编辑

回复 18# zhgg1981


   

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
gtn1314 + 10 感谢上传!

查看全部评分

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-3-25 18:48:49 | 显示全部楼层
回复 19# wujunfeng610


    19楼是什么情况啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-4-26 07:19 , Processed in 0.064432 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表