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[求助] 17CrNiMo6过程试样和随炉试样层深严重不符

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签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-6-5 23:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
公司渗碳件材料为17CrNiMo6,层深要求5mm左右,渗碳设备为Φ2000×4000井式渗碳炉,过程试样从炉盖插入炉内超出炉盖导风板以下10cm,渗碳930℃工艺在110小时左右,过程试样和随炉试样都采用Φ25mm的圆形试棒。最后一块过程试样(渗碳结束前5小时观察)硬度法检测(HV550)为3.5mm左右,但随炉试样却为5.1左右,过程试样和随炉试样淬火工艺相同,连续多炉都是这种状况。但此渗碳炉处理20CrNi2Mo材料的工件,层深同为5mm左右,最后一块过程试样和随炉试样检测层深比较吻合。请教各位专家,为何17CrNiMo6的过程试样和随炉试样的层深出现如此大的偏差?

签到天数: 608 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-6-6 10:21:21 | 显示全部楼层
回复 1# fk2003
试棒是不是同一批材料

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-6-6 21:38:09 | 显示全部楼层
回复 2# 热工女将


    过程试样和随炉试样是同一批试样,尺寸都一样

签到天数: 608 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-6-6 21:43:37 | 显示全部楼层
回复 3# fk2003
我曾经遇到过,随炉试棒与实物不符,结果是试棒用的原材料不是同一批料,

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-6-7 19:15:11 | 显示全部楼层
各位专家还有遇到这种情况的

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-6-8 09:41:12 | 显示全部楼层
你的过程试样是不是固定房子风扇下10CM的某位置?

该用户从未签到

发表于 2011-6-8 10:02:29 | 显示全部楼层
我也倾向放的位置有关系

该用户从未签到

发表于 2011-6-8 16:09:36 | 显示全部楼层
凑个热闹
    恕我愚钝,楼主所描述的这个最后一块过程试样是在渗碳结束前5小时抽出的,那么,这是不是意味着这个过程试样本身要比随炉试样少渗5小时,同时,随炉试样还要随炉缓冷,直到出炉为止,这个过程随炉试样还要扩散若干小时,二者有较大差异实属正常,但差别是否能达到1.70mm是值得深入探讨的。

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-6-8 20:07:38 | 显示全部楼层
回复 6# daniel-li


   过程试样放置在风扇导风板下面20cm处,不像是位置有问题,为此专门检测过这两个地方的炉温,过程试样和随炉试样位置的炉温偏差在±1℃。而且总是是17CrNiMo6过程试样和随炉试样出现的偏差较大,其他材料,如20CrNi2Mo、20CrMnMo未出现如此大的偏差

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-6-8 20:13:12 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪


    如您所说,过程试样比随炉试样提前5h取出,应该比随炉试样层深浅,但像如此深层渗碳(渗碳总时间超过100小时),二者层深相差0.5mm以内尚可算正常,经常性的相差这么大搞的我们已经摸不着头脑,而且只是17CrNiMo6材料的过程试样和随炉试样出现很大的偏差,其他材料,如20CrNi2Mo、20CrMnMo均未出现如此大的偏差

该用户从未签到

发表于 2011-6-8 20:38:20 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪


    如您所说,过程试样比随炉试样提前5h取出,应该比随炉试样层深浅,但像如此深层渗 ...
fk2003 发表于 2011-6-8 20:13



    还有一种情况就是你的检验不确定度问题,应该认真复磨试样,多人次互检和复检。

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-6-8 20:40:00 | 显示全部楼层
建议你做个实验,在炉子的上中下 都做上试样来看看,或者看看风扇是否正常工作。

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-6-8 23:37:55 | 显示全部楼层
谢谢大家提的建议

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-6-9 20:22:50 | 显示全部楼层
今天又出一炉: 最后一块过程试样渗碳层深3.5mm/HV550,但随炉试样5.6mm/HV550

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-6-10 10:46:56 | 显示全部楼层
建议楼主固定过程试样位置已达到实验可比性。当然相差这么大确实叫人纳闷。风扇附近气氛循环较快,如果试样太靠近风扇,会造成深层相对其他位置偏浅。楼主能否用金相法检测下试样有效硬化层,即实际渗入层。还有可能你单个拿出过程试块降温较快,在淬火前远低于你的设定淬火温度,这对淬透性差的钢的淬硬层深度影响较大,而对20CrNi2Mo,20CrMnMo这些淬透性好的钢影响较小。而随炉试块则降温不多。减少过程试样淬火耽搁试试
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