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楼主: fanghl

[讨论] 38CrMoAl材料氮化时,氮化层能达到3~4mm?

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签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-7-11 09:57:53 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-10-12 08:54 编辑

回复 13# kero543


    那请问,能不能先调质,然后氮化处理,再高周波淬火呢?将后两个调换一下,那么氮化层后面的硬化层应该更深吧!

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-7-11 10:50:16 | 显示全部楼层
回复 12# fanghl :如果你能把朱培瑜老先生重新扶起身来,他老人家也不会答理你!朱培瑜老先生应该是中国搞
氮化处理的元老级的高级工程师肯定也给你难住了!很稀奇!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-7-11 21:58:49 | 显示全部楼层
回复 21# wkee


    高周波淬火温度要在A1以上,如此一来,氮化层的硬度会大幅度降低,以此工艺,其表面硬度会比单纯的高周波淬火的硬度高些(但必须采180~200℃回火),可使耐疲劳性增加,但是会缺乏氮化处理的高表面硬度与耐磨耗性!
    此种工艺,只看过以下的数据记载:以JIS SCM435先经软氮化处理(570℃±5℃x240分钟,KCN:45~50%,KCNO:42~46%,Na4Fe(CN)6<0.1%)水冷。高周波淬火时,T1=930℃,T2=850℃,t1=0.5秒,t2=4~8秒,回火温度180℃,回火时间60分。实施回转弯曲疲劳试验的S-N曲线。此种工艺的耐疲劳性特优。

该用户从未签到

发表于 2011-7-14 20:55:28 | 显示全部楼层
只有做过的人才有发言权,不过我估计不会有人做过

该用户从未签到

发表于 2011-7-16 10:51:54 | 显示全部楼层
氮化后的脆性就能让工件报废了,赶快重新做。

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-7-17 21:52:55 | 显示全部楼层
不会搞错了吧,氮化做不到,

该用户从未签到

发表于 2011-7-18 11:26:28 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2011-7-17 21:52
不会搞错了吧,氮化做不到,

为什么氮化做不到?个人认为,只要不计成本,这个渗层深度在技术上没有什么不可行的。

该用户从未签到

发表于 2011-7-18 13:45:12 | 显示全部楼层
如果要达到这种厚度那表面早就出现龟裂了,而且会很脆很脆。我曾经在做氮化实验时,把一根锯条放氮化炉中,过了很久很久,结果这根锯条脆得用手轻轻一折就断,

该用户从未签到

发表于 2011-7-18 14:08:29 | 显示全部楼层
我建议楼主搞个工艺试验,再把试验结果跟大家分享下,如何?

该用户从未签到

发表于 2011-7-18 15:55:34 | 显示全部楼层
万立皓 发表于 2011-7-18 13:45
如果要达到这种厚度那表面早就出现龟裂了,而且会很脆很脆。我曾经在做氮化实验时,把一根锯条放氮化炉中, ...

既然做了试验,没有检验分析报告?

该用户从未签到

发表于 2011-7-19 12:18:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-18 15:55
既然做了试验,没有检验分析报告?

没有去分析它,只是在做H13钢快速氮化试验时,随手试了一下,结果是,严重起皮,明显脆化。

该用户从未签到

发表于 2011-7-19 12:22:12 | 显示全部楼层
这个问题没有必要讨论了,因为不可能有这个要求!

该用户从未签到

发表于 2011-7-19 14:44:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-7-19 12:22
这个问题没有必要讨论了,因为不可能有这个要求!

非常正确,强烈赞同。楼主拿一个子虚乌有的课题来坛子里消遣呢,否则为什么不传上这个“无理要求”的原件?

该用户从未签到

发表于 2011-7-19 22:02:41 | 显示全部楼层
不可能的    渗碳还差不多

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-10-11 19:08:51 | 显示全部楼层
这个也太玄了,能做到0.6就很不错了

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-10-11 22:22:09 | 显示全部楼层
这样的问题确实也碰到过
是搞设计的不懂
一厂家加工氮化,深度要求是1.2mm,问他是不是搞错,答曰图纸如此。
我们按0.4mm做,完后交货
谁知笑话继续下去
他打来电话说不合格
问他如何检测,回答磨去1mm。:lol:lol

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