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查看: 3762|回复: 11

[原创] 请专家帮忙分析一下

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签到天数: 465 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-8-26 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
20CrMnMo材质主轴,重量30KG左右,中间穿孔。
渗碳1.4-1.7mm,实际渗碳1.5mm,碳浓度无法控制,没有氧探头,凭经验滴煤油,渗碳后,车削,然后盐浴淬火,淬火温度860度,4支,保温20分钟,盐浴炉45KW,淬火后回火炉回火,头部局部淬火!要求HRC60,盐浴淬火两次都出现淬火裂纹,请帮忙分析一下,谢谢

该用户从未签到

发表于 2011-8-26 16:17:51 | 显示全部楼层
裂纹在什么位置?什么形态?最好传上一张图片

签到天数: 465 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-8-28 09:43:29 | 显示全部楼层
谢谢首长关注!
经过探伤和研究,发现在盐浴淬火前,部分主轴都存在裂纹,基本上排除了淬火裂纹,因为我们的工艺应该没有问题,所以很困扰,现在解决了,谢谢您的回复

签到天数: 425 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-8-28 10:20:23 | 显示全部楼层
热处理前没检测过金相吗

签到天数: 1254 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-8-28 10:43:37 | 显示全部楼层
是发生在锻造还是原材料?

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-8-28 17:06:52 | 显示全部楼层
什么怎么解决的,说出来大家分享一下

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-8-28 18:28:21 | 显示全部楼层
应该是渗碳后的冷却不当造成的吧?

签到天数: 465 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-9-6 09:40:20 | 显示全部楼层
横笛吹雨 发表于 2011-8-28 18:28
应该是渗碳后的冷却不当造成的吧?

是的,后来渗碳完毕后,进行缓冷,就再没有出现裂纹

该用户从未签到

发表于 2011-9-7 11:45:11 | 显示全部楼层
磨削裂纹是在什么情况下产生的、该怎么预防杜绝,影响使用吗?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-9-7 14:19:00 | 显示全部楼层
为什么要盐浴淬火?另外渗碳后车削,渗碳层余量不够吧!

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 14:56:48 | 显示全部楼层
我觉得你的工艺不太合理 ,一 :你是无碳势控制的老式炉子,应该是表面碳化物级别超高,你没有正火工序,可能机加工又不完全,所以容易开裂。二:你采用的淬火温度偏高,也是一种错误。 一家之言。

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-9-23 14:51:39 | 显示全部楼层
楼上说的有理!在确保材料没问题的情况下就是那样的问题!
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